Kuiqian Ma, Yanlai Li, Ting Sun*
Eine Literaturrecherche zeigt, dass Polymerflutung üblicherweise in der Phase mit hohem Wassergehalt (WCT > 80 % bis 90 %) durchgeführt wurde. Sogar das erste Offshore-Polymerflutungsprojekt Chinas wurde in SZ durchgeführt, als der Wassergehalt 60 % betrug. Zu dieser Zeit war die Durchführung von Polymerflutung in der Frühphase (WCT < 10 %) nur eine Theorie. Bei Offshore-Ölfeldern kann die Wasseraufbereitung kostspielig sein. Da Polymer die Mobilitätsrate der Ersatzflüssigkeit gegenüber Öl und die Spülleistung verbessert, wird weniger Wasser eingespritzt und weniger Wasser produziert. Deshalb haben wir mithilfe theoretischer Analysen, Versuchsreihen und chemischer Flutungssimulationen umfangreiche Forschungen zur Polymerflutung im Frühstadium durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Forschungen haben wir den ersten Feldtest zur Polymerflutung im Frühstadium in LD durchgeführt. Der Polymerinjektionstest an einer einzelnen Bohrung begann im März 2006, als der Wassergehalt im Muster unter 10 % lag. Nach dem Versuch wurden von 2007 bis 2009 fünf weitere Wasserinjektoren auf Polymerinjektoren umgerüstet. Die kontrollierte Reserve durch Polymerflutung betrug rund 25.250.000 m3. Bei der Polymerflutung im Frühstadium unterschieden sich die Reaktionscharakteristika der Produzenten von dem Fall, in dem die Polymerflutung während der Phase mit hohem Wassergehalt durchgeführt wurde. Die Wasserproduktion der Produzenten stieg nach der Polymerflutung weiter an, aber die Simulationsforschung zeigte, dass die Anstiegsrate des Wassergehalts geringer war als bei bloßer Wasserflutung. Außerdem konnten wir in einigen Brunnen wie A11, A12, A13, A15 usw. einen Rückgang des Wassergehalts beobachten. Beim Brunnen A11 wurde nach Kontrolle der Injektorprofile (A5/A10) die höchste Reduzierung des Wassergehalts von 41 % erreicht und die Nettozunahme an Öl für A11 erreichte sogar 154.510 m3. Bis Dezember 2014 betrug die Gesamtmenge an zusätzlichem Öl durch Polymerflutung etwa 754.650 m3, und die Ölgewinnungseffizienz der Stufe wurde um 3,0 % gesteigert. Die Polymerflutung ist immer noch wirksam, und wir werden durch die Polymerflutung noch mehr Öl gewinnen.